中正WNS系列卧式内燃全湿背燃油/燃气锅炉,烟气流程分为二回程和三回程二种形式。燃料经燃烧器燃烧后形成的火炬充满在全波形炉胆内,并通过炉胆壁传递辐射热,此为第一回程。燃烧产生的高温烟气在回燃室内汇聚,转向进入第二回程,即螺纹烟管管束区,经对流换热后,烟气温度逐渐降低后至前烟箱,二回程锅炉烟气从前烟箱出锅炉本体进入设置在炉顶的节能器和冷凝器,三回程锅炉烟气从前烟箱转向进入第三回程,即光管管束区,随后经后烟箱进入节能器,最后流入烟囱,排入大气。
风机及其系统调试方案风机启动试运应具备的条件风机安装保温工作全部结束符合制造厂及规定的要求并经联合验收合格。烟风系统有关的风门挡板调试结束开关灵活就地实际开度与集控室显示的开度一致。检查烟风道内和风机通流部分没有任何杂物所有检查孔门关闭严密各电气设备的接地装置良好。确定炉膛、烟风道、空气预热器、除尘器内无人工作。无关人员一律远离现场。引风机轴承冷却水畅通可以投入使用。风机的电机单机试转结束转向正确、无异音及振动大现象经验收合格。风机联轴器联接牢固安全护罩装好各部地脚螺栓紧固无松动。
襄阳20吨燃煤锅炉节能减排,循环流化床锅炉的优点循环流化床锅炉是在鼓泡流化床锅炉的基础上发展起来的它不但具有鼓泡流化床锅炉的优点而且其自身的特点使得循环流化床克服了鼓泡流化床所固有的缺点所以循环流化床锅炉被人们普遍看好,已在世界范围内得到广泛地应用,大型的循环流化床电站锅炉也被发电行业所接受。其主要优点有燃料适应性广。它几乎可以燃烧一切种类的固体燃料并达到很高的燃烧效率其中包括高灰分、高水分、低热值、低灰熔点的劣质煤如泥煤、褐煤、油页岩、炉渣等以及难以点燃和燃尽的低挥发分燃料如贫煤、无烟煤、石油焦等循环流化床锅炉用来燃烧这些劣质燃料是特别适宜的。燃烧效率高。对常规工业锅炉和煤粉锅炉若燃烧煤种偏离设计煤种其燃烧效率不高一般为85,90.循环流化床锅炉采用飞灰循环燃烧对无烟煤可达97对其它煤种可达98,95。据资料表明在燃烧优质煤时燃烧效率与煤粉炉持平燃烧劣质煤时燃烧效率约比煤粉炉高5。燃烧热强度大。由于飞灰循环燃烧和流化速度比常规流化床燃烧锅炉高燃烧比较均匀地发生在整个燃烧室高度内沿燃烧室高度方向燃烧温度相差不大。从而提高了循环流化床锅炉的截面热强度和容积热强度。
在缩孔门解体检修中,检修人员对每一台缩孔门零部件耐心检查,认真除污。特别对控制对开式缩孔门门杆的灵活性进行了细致检查。检查后,检修人员对调节失灵的门杆进行了彻底修复,保证了对开式缩孔门在门杆驱动下准确控制煤粉输送量。与此同时,在锅炉10层,综合班高压焊工加紧更换锅炉本体吹灰气动调门。由于气动调门价格高且连接气动调门的管道为高温高压管道,因此为保证气动调门与管道连接的质量,综合检修队焊接能手刘志东亲自承担锅炉本体吹灰气动调门的焊接任务。焊接中,根据管道特点,使用“氩电联焊”的焊接方法,在不断弧的条件下,使管道和锅炉本体吹灰气动调门完美接合。目前,缩孔门检修和气动调门更换工作已接近尾声。本次锅炉附件维修,展示了综合检修队队员精湛的专业技术和强烈的责任心,为锅炉安全运行奠定了基础。
中正WNS系列燃气蒸汽锅炉结构紧凑,工作稳定可靠,大直径波纹炉胆确保了充足的蒸汽储藏空间和受热面,研发的螺纹烟管传热系数比普通烟管高1.2倍,配合烟道尾部的节能装置,提高锅炉进水温度,降低排烟温度,使锅炉热效率高达98%以上,为众多机务段实现了节能减排的目标。春运是一项重要的民生工程,中正锅炉为整个庞大的铁路系统贡献了稳定、高效的锅炉设备,更为守护人民群众的温暖回家路贡献了中正力量。同时,中正锅炉工程服务处更是随时待命,全力以赴圆满完成春运任务,襄阳20吨燃煤锅炉节能减排。